二次风仍取风自原大风箱。3)将主燃区原上下部大风箱进行联通处理,3.3燃尽风的改造设计燃尽风的改造主要是对主燃烧器的上面部分区域并且和上一次风标高距离约6.99m处增加四层燃尽风设备,燃尽风的风源来自于大风箱,风源的位置位于大风箱的顶部,将燃尽风的风箱重新改造设计并安装与两侧墙上,并且将连接方式改为和主燃烧器的大风箱相同的连接方式。将燃尽风的风箱管道延长到燃尽风的风箱标高处,风道与燃尽风的挡板风箱通过燃尽风相连接,并利用使用附加防磨衬不锈钢制作的膨胀节对燃尽风的热膨胀进行膨胀补偿,不锈钢膨胀节的壁厚要超过十五毫米。对燃尽风的喷口采取多喷口布置形式,并且使用垂直水平多方向摆动形式的燃尽风喷口,对于控制方式垂直方向的摆动要采取远端控制的形式,水平摆动方向采取就地手动控制方式。在燃尽风固定装置方面的改造:本次燃尽风固定装置的改造采取与原来燃烧器相同的链接固定方式。美盛提供全方面的燃烧器维修服务,让您无后顾之忧。湖南油气两用燃烧器保养
按燃料的种类可以将燃烧器分为煤粉燃烧器、燃气燃烧器以及燃油燃烧器等。其中煤粉燃烧器利用一次风以及二次风把煤粉燃料喷入炉内,在均匀混合燃料与空气的同时形成特殊气流结构,使燃料在炉内稳定点着并完全燃烧,利用二次风旋转射流形成有利于着火的回流区,以及旋转射流内和旋转射流与周围介质之间的强烈混合来加强煤粉气流的着火特性。在二次风蜗壳的入口处装有舌形挡板,用来调节气流的旋流强度,蜗壳煤粉燃烧器的结构简单,对于燃烧烟煤和褐煤有良好的效果,也能用于燃烧贫煤。怀化烧嘴燃烧器平均价格美盛机电燃烧器能够长时间稳定运行,减少故障率。
低氮燃烧器是指燃料燃烧过程中NOx排放量低的燃烧器。关注爱上电厂,不迷路。传统的天然气锅炉燃烧器通常的NOx排放在120~150mg/m³左右。而低氮燃烧器通常的NOx排放在30~80mg/m³的左右。NOx排放在30mg/m³以下的通常称为超低氮燃烧器。目前低氮燃烧器按原理大致可分为以下几类:1)阶段燃烧器根据分级燃烧原理设计的阶段燃烧器,使燃料与空气分段混合燃烧,燃烧偏离理论当量比,故可降低氮的生成。2)自身再循环燃烧器一种是利用助燃空气的压头,把部分燃烧烟气吸回,进入燃烧器,与空气混合燃烧。由于烟气再循环,燃烧烟气的热容量大,燃烧温度降低,NOx减少。3)另一种自身再循环燃烧器是把部分烟气直接在燃烧器内进入再循环,并加入燃烧过程,此种燃烧器有抑制氧化氮和节能双重效果。其原理是使一部分燃料作过浓燃烧,另一部分燃料作过淡燃烧,但整体上空气量保持不变。由于两部分都在偏离化学当量比下燃烧,因而NOx都很低,这种燃烧又称为偏离燃烧或非化学当量燃烧。
伴随着社会的快速发展,氮氧化物(NOx)的排放量也在逐年递增,对环境造成的污染也日益严重,所以国内各行业对工业燃烧器的NOx排放指标要求越来越严格。为了减少工业锅炉排放物对环境的污染,一方面要求对燃煤锅炉进行燃气改造,为锅炉用燃气燃烧器提供了广阔的市场需求,另一方面又对工业锅炉的排放提出了严苛的要求,导致原有燃烧器不能适应节能减排的需要,这种形势下对锅炉用天燃气低氮燃烧器开发提出了必然要求。天然气低氮燃烧器是指燃料燃烧过程中工作稳定、燃烧效率高、NOx排放量低的燃烧器,尽量降低燃烧器在工作过程中的NOx排放。选择美盛,就是选择品质。我们采用高质量材料,确保燃烧器经久耐用。
低氮燃烧器改造后常见问题:1、结焦灰熔点低、炉膛出口温度控制(调整配风、SOFA风量,降低出口稳度,加强吹灰)2、超温汽温超温、管壁超温(高负荷时安排好磨煤机运行方式,分配磨煤机煤量、一次风量控制)3、减温水量增大过、再热汽减温水量增大(调整喷燃器摆角,磨煤机运行方式,加大下层磨煤机煤量)4、烟温偏差增达调整两侧烟温差不超过50℃(变负荷时及时对磨煤机煤量、二次风配风进行调整)5、再热汽温偏低低负荷时,运行上层磨煤机;大负荷时控制好总风量(辐射换热面)6、排烟温度高高负荷时降低空预器入口烟温(总风量、氧量适中;SOFA风量合适,脱硝入口NOX维持在规定值;调整好磨煤机煤量)7、高温腐蚀水冷壁的高温腐蚀(硫化物型高温腐蚀),火焰冲刷水冷壁(调整配风,避免还原性气氛,二次风量、风速,周界风控制。)美盛机电注重细节,确保每一次维修都精益求精。张家界轻油燃烧器维修
燃烧器配备多重安全保护装置,如过热保护、过压保护等,确保使用过程中的安全性。湖南油气两用燃烧器保养
低氮燃烧器正常运行中配风我公司当初设计时,主要是通过实现分级燃烧,其在主燃烧器区域实现缺氧燃烧,然后将燃烬风上移,在上部炉膛温度降下来后,再进行煤粉的二次燃烧,从而破坏NOx的生成条件(其在温度达到一定值时才能大量生成)。同时为实现稳燃的目的,其设计加大了一次风切圆,并加强了主燃烧器区域的一、二次扰动,在低氮燃烧器改造后,根据我厂实际情况,对二次风进行了调整,其配风方式如下:配风方式目的是延迟煤粉着火时间,降低燃烧器区域氧量,使煤粉燃烧推迟,不在某一固定区域高温燃烧,从而降低燃烧器区域的炉膛温度,减小结僬的可能性。从调整后运行来看,炉膛内原易结焦部位的结焦现象得到好转,其炉膛温度大约降低了130度左右,但而后造成的问题就是飞灰可燃物上升较多。同时由于火焰中心上升,导致炉膛出口烟温及屏过出口主汽温度上升较多,减温水投入量较大。湖南油气两用燃烧器保养