精炼剂基本参数
  • 品牌
  • 思源铝业
  • 型号
  • 2022001
  • 产地
  • 徐州
  • 厂家
  • 徐州思源铝业有限公司
精炼剂企业商机

    对本炉钢的炉渣分析数据为:本炉钢与现有技术对比脱氧及造渣材料吨钢成本计算情况:折合吨钢降成本。本实施例的效果是:(1)新产品的使用实现了对熔渣的改性。原工艺以sic及硅铝钙复合脱氧剂为主要脱氧材料,脱氧后生成了以sio2为主的玻璃渣,新产品以al、ca为主si和ba为辅替代sic、复合脱氧剂进行脱氧,脱氧产物主要为al2o3、cao,原渣系被改为以cao、al2o3为主的含sio2、mgo的四元渣系,有利于碱度提高,符合含al系列钢的要求。(2)产品化渣时间更短,化渣时间2分30秒左右,白渣速度更快,熔渣高度泡沫化,埋弧升温效果好,冶炼时间缩短了10min左右。(3)脱硫效果更好,成品钢水脱硫率达到%。(4)从试验炉次的结果来看,合金收得率优于原工艺,初步测算收得率提高了%。(5)钢水的流动性好。(6)取消caf2,炉龄、包龄使用寿命预计延长30%以上。(7)新产品取代现有脱氧造渣方式,钢水的质量得到有效的提高,工人的劳动强度降低,同时大幅节约了冶炼的成本,从统计数据可以看出使用新产品直接降成本,其他未计入。钢厂在hrb335螺纹钢生产试用了23炉,使用本批次产品2吨,本实施例所述各种试验数据、结论为接均值的具有代表性的炉次。徐州生产精炼剂厂家有哪些?梅州精炼剂哪里有

    加本产品,加cac2,伴随吹氩搅拌,2分40秒粘渣,渣子呈黄白色,粉化后成灰白色,渣子充分发泡埋弧,过程中测温、化验、成分调整,加sic粉维持全程白渣、泡沫渣,渣粉化后为白色,经多次测温、化验、成分调整,钢水符合要求后吊包,本炉钢共耗时29分钟完成。试钢种氮氧指标同期对比情况钢种:60si2mnn/o值(ppm)现工艺50/34试验工艺41/16本炉钢n/o值(ppm)为41/16,同期现有技术为50/34。对本炉钢的炉渣分析数据为:本炉钢与现有技术对比脱氧及造渣材料吨钢成本计算情况:si-mn系列本次实施例的效果是:1、白渣速度快,冶炼时间为29分钟,现有技术为38分钟,冶炼时间大为缩短。2、n/o指标明显优于现有工艺。3、炉渣发泡埋弧效果好,使得钢水升温速度快,有效的保护了炉体,延长了炉体的使用寿命,节省了电耗;炉渣吸附能力强,钢水纯净度高。4、渣样(feo+mno)=%≤1%,超过现有脱氧水平,在60si2mn上使用,炼钢过程未引起生产、质量事故,符合安全生产要求。5、节省成本,本产品与现有技术对比吨钢下降。6、没有使用萤石,可有效延长包龄、炉龄。钢厂在60si2mn弹簧钢生产试用了230炉,使用本批次产品,本实施例所述各种试验数据、结论为**接**均值的具有代表性的炉次。梅州精炼剂哪里有精炼剂的厂家报价多少钱?

    生产节奏也受影响;再次,现有精炼剂还原能力有限,钢水温降大、成渣速度较慢,无法进一步优化冶炼工艺。如现有某型精炼剂,它的原料按重量百分比是:al:6~13%;cac2:2~10%;si:3~5%;baco3:4~15%;al2o3:13~36%;cao:20~45%;sio2:4~8%;h2o:0%;其他:5~11%,。它在使用中就具体存在以下不足:1、脱氧、脱硫能力不足,主要在于其al、cac2、si等脱氧物质的含量偏低,其脱氧物质al的含量为6~13%,来源于ad粉;cac2的含量为2~10%,来源于等外级电石;si的含量为3~5%,来自于si-fe合金冶炼的炉渣,对脱氧能力要求较高的钢种冶炼产品的脱氧能力明显不足,脱硫能力自然也不强大,lf炉***次通电结束脱硫率平均为24%,成品钢水脱硫率平均为%。2、成渣速度较慢,钢水温降大,精炼时间较长,成品钢水的纯净度欠佳,al及合金的收得率提高有限,不能在包括真空炉在内的冶炼要求较高的环节中使用,有局限性;其原因主要在于,(1)脱氧能力设计不足,使用量大,钢水温降大;(2)脱硫能力有待进一步提高;(3)高熔点的脱氧(如cac2)材料反应速度慢,脱氧产物及产品中的渣料难以快速形成低熔点四元钙铝酸系炉渣,在初炼出钢大包,难以快速形成白渣;在lf炉。

    可以用于金属冶炼和铸造行业,它是又多种元素复合而成,添加之后更加有利于金属的冶炼。在冶炼金属过程中脱氧、脱硫、脱磷、除气都比较困难,现在有了精炼剂可以有效的去除各种杂质,让金属更加纯净。如果也在冶炼金属过程中不及时除气、除杂,就会出现气孔、裂纹、冷隔、缩松等缺陷,导致产品质量下降。添加无钠精炼剂之后可以消除金属铸造过程中遇到的技术不足,添加之后可以细化晶粒,增强金属的流动性,及时排除金属熔体的杂质。另外,在冶炼过程中金属中会夹杂各种氧化物、硫化物、硅酸盐等,加入之后可以将这些杂质掉,提高金属的力学性能。在冶炼过程中金属液如果与大气接触就会出现气孔类缺陷,所以要及时将金属溶液中的气体掉,提高其力学性能。添加可以净化金属熔体,及时排除掉熔体中的废气,具有明显的脱氧、脱硫、脱磷的功能,从而减少熔体中杂质含量。加入无钠精炼剂可以将残渣分离,通过与液体混合有效的排除废气,防止产生,另外还可以避免夹渣、夹灰、气孔、结瘤、冷隔等缺陷。 精炼剂中常用的材料有哪几种?

    活性cao:600kg;al粒子30kg;cac2粉粒:40kg。本实施例炉前工艺不变,lf炉进站开始送电,加石灰,加本产品,加al粒子,伴随吹氩搅拌,2分20秒左右渣白,渣子充分发泡埋弧,过程中测温、化验、成分调整,加cac2粉维持全程白渣、泡沫渣,渣粉化后为白色,经多次测温、化验、成分调整,钢水符合要求后吊包,本炉钢共耗时20分钟完成。对本炉钢的炉渣分析数据为:本炉钢与现有技术对比脱氧及造渣材料吨钢成本计算情况:折合吨钢降成本。本实施例的效果是:(1)脱氧能力强,脱s效果好,次通电结束脱s率%,成品钢水脱s率达到%。(2)成渣速度快,成白渣时间2分20秒,保持时间长,充分发泡埋弧,冶炼时间比现有工艺缩短了9分钟。(3)取消萤石,延长炉龄、包龄,降低炼钢成本。(4)钢水纯净度高,流动性好。(5)al收得率高,合金成分微调期al粒子加入量较原来减少15kg。(6)试验工艺成品钢水n含量为34ppm,现工艺成品钢水氮含量平均45ppm,新产品降n接近25%,成品n含量更能满足一钢厂使用要求。(7)根据实际冶炼加入的各种材料的用量,对比现工艺各种材料的用量,测算吨钢节约成本,节电及延长炉龄、包龄产生的效益未计算。钢厂在cc船板钢生产试用了50炉,使用本批次产品15吨。精炼剂生产的具体方案有哪些?常州精炼剂哪里有

精炼剂适用于哪些领域?梅州精炼剂哪里有

    是白色粉末状或者颗粒状,成型呢是需要经过多种无机盐干燥处理之后按照一定的配比混合制成的,在熔炼铝的过程中有着很重要的作用。那么,关于具体熔铝精炼剂的作用是什么呢?先说高效熔铝无钠精炼剂,作用是一级棒。它主要是铝液内部的氢和浮游的氧化夹渣,让铝液更加纯净,而且还具有清渣的作用。原理是熔铝精炼剂的部分组员容易在高温下分解,生成的气体与氢气反应,还可以强力吸附夹渣,就可以起到一定的清渣的作用。熔铝无钠精炼剂可以用于各种各样的铝合金, 梅州精炼剂哪里有

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