变频器维修时噪声问题及对策!用变频器传动电动机时,由于输出电压电流中含有高次谐波分量,气隙的高次谐波磁通增加,故噪声增大!电磁噪声由以下特征:由于变频器输出中的低次谐波分量与转子固有机械频率谐振,则转子固有频率附近的噪声增大!变频器输出中的高次谐波分量与铁心机壳轴承架等谐振,在这些部件的各自固有频率附近处的噪声增大!变频器传动电动机产生的噪声特别是刺耳的噪声与PWM控制的开关频率有关,尤其在低频区更为明显!频率限制是为防止误操作或外接频率设定信号源故障引起输出频率的过高或过低,以防损坏设备的一种保护功能。四川自动化变频器维修厂家
所谓逐步缩小法,就是通过对故障现象进行分析、对测量参数做出判断,把故障产生的范围一步一步地缩小,落实到故障产生的具体电路或元器件上!它实质上是一个肯定、否定、再肯定、再否定,做到肯定(判定)的判断过程!例如一台变频器通电后,发现操作盘上无显示!首先判断肯定是无直流供电(可用万用表测量其直流电源电压),进一步检查,发现高压指示灯是亮的(测量PN电压进一步证实),否定主回路高压电路的故障,肯定了开关电源中给操作盘供电的一路电源有问题!测该路电源的交流电压正常,无直流输出,又无短路现象,就可以断定是该电源电路的整流管损坏!这个例子采用的是典型的逐步缩小法!它的整个过程就是通过分析和参数测量,判断、肯定、否定几个回合,确定是整流管损坏!山东西门子变频器维修价格多少了解更多变频器电路板方面的维修技术小技巧。
变频器维修如人,变频器如果维护得好,也不会出现故障!我们要反思故障的产生原因,采取措施以进行预防为主!而在变频器使用过程中,实现设备的零故障,是维修技术人员追求的目标!变频器维修与治病救人一样,需要以预防为主,善于治“未病”,应做好变频器的维护工作,避免出现故障,实现变频器的零故障,零故障是维修从业人员追求的比较高境界!变频器的零故障不是说设备不出现故障,而是指变频器在生产时间内不出现故障,而维修技术人员通过技术手段在非生产时间将变频器的故障消除在萌芽状态!如电梯在运行过程中就不能出现故障;又如关键生产线,因故障长时间停产,将会造成巨大的损失!因此,对于这类变频器,就需在非生产时间对其进行检修,排除故障隐患,确保零故障!
所谓顺藤摸瓜法就是根据变频器工作原理,顺着故障现场,沿着信号通路,逐步深入,直达故障发生点,寻找到故障产生部位的一种方法。例如一台变频器输出电压三相不平衡。这种故障显然是由2种可能性造成的。一种可能是逆变桥内6个单元中至少有1个单元损坏(开路),另一种可能是6组驱动信号中至少有1组损坏。假设已确定有1个逆变单元无驱动信号,进一步确定驱动电路中故障的产生部位,可采用顺藤摸瓜法来寻找。具体到这个例子,可从上而下地查,即从驱动信号的源头,也就是CPU的输出端起往下查。CPU输出有信号时检查光耦输入端有无信号,若无信号,则CPU到光耦输入端有断线现象。若有信号,则要检查光耦输出端,查看光耦输出端有无信号。若无信号,则表明光耦损坏。若有信号,则再检查放大电路的输入端和输出端,若输入端有信号而输出端无信号,则表明故障产生在放大电路,或放大管或相关元器件损坏。然后进一步落实就很容易了。正常工作时,变频器直流部电压为三相全波整流后的平均值。
变频器维修之洗检查法很多特殊的故障,时有时无,若隐若现,令人无法判断和处理!这时就可以用清水或酒精清洗电路板,同时用软毛刷刷去电路板上的灰尘,锈迹,尤其注意焊点密集的地方,过孔和与0伏铜层接近的电路也要清洗干净,然后用热风吹干!往往会达到意想不到的效果!至少有助于观察法的应用!〖例1〗某变频器故障是无显示,经过初步检测,整流部分及逆变部分完好,所以通电检察!直流母线电压正常,可是开关电源控制芯片3844的启动的电压只有2v!分压电阻的阻值在线检测小很多,离线检测正常!采用洗刷法处理后,问题解决!原来是一个电容的正极管脚焊盘与0v层的很近,残留的助焊剂使之处于半导通状态!变频器维修服务哪家好?欢迎咨询上海枫逸电气自动化有限公司。四川小型变频器维修服务
电动机出现了过载跳闸,首先电动机发热,用手触及电动机的外壳,明显发烫。四川自动化变频器维修厂家
搞定变频器维修一定要掌握的几种方法,当下及今后一段时间内,针对变频器这种电气控制设备的维修工作,将成为部分电工从业者所需掌握的专业知识!本人恰好从事变频器维修工作多年,现将自己精心归纳总结的十种简便易掌握的维修方法,分享给广大变频器维修爱好者!愿这些经验之谈能为大家从事变频器维修工作,起到些许抛砖引玉之功效!看接手一台故障变频器后,拆掉变频器外壳并清理完卫生,先根据变频器故障类型有针对性地用双眼仔细观察线路板上相关元器件的外观形状、完整性等!此法对于充电电阻、滤波电解电容、IGBT/整流桥模块甚至PCB线路板等好坏的初步判断有非常重要的帮助!图一所示,为某品牌75KW变频器使用过程中发生显示屏显示数值时有时无;主板输出DC10V电源随之间歇有无之故障!拆机后笔者一眼便找到了故障原因所在——开关电源去往主板+15V电源支路所用整流二极管因开焊打火,致使PCB板烧蚀严重所导致!四川自动化变频器维修厂家